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25O×750型颚式制砂机技改过程及其具体方法

发布日期:2018-11-26 浏览次数:60

PEx一25O×750型颚式制砂机技改过程及其具体方法(案例) (I)先用一段长100mm内径与原来润滑脂注入孑L径相同的钢管焊接在原注油管口上,将其加长。

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  (2)紧贴偏心轴外壳后半周并沿动颚筋板向下至筋板底部采用5mm厚钢板焊接一个形如“问号” 的连通水箱,将偏心轴外壳后半周和动颚筋板包裹起来,其水箱体宽度稍小于轴的长度和活动颚板宽度,以不影响动颚部前后摆动为宜。

  

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  偏心轴部分水箱贮水层平均厚度为50mm、筋板部水箱厚度约等于筋板的宽度。

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  水箱设有上端出水口与下端进水口。

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  在水泵作用下,水在箱体内形成自下而上流动,出水流入冷却池,冷却后又泵入水箱,形成循环水路。

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  通过水冷却动颚降低轴承温度。

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  (3)轴承的润滑得到改善,使该机效率得到了充分发挥。

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  技改前,平均每月更少需更换二次轴承,不仅维修量大,占用时间多,使运转率降低3.5% ;而且费用较高(每月更换轴承平均需要4200元,年累计平均需4.62万元左右)。

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  技改后,实现了轴承检修为“零小时” 的突破,轴承消耗费用预计年可实现节资近5万元左右(含检修工时费用等)。

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  (4)该机运转率提高后,为窑安全运行创造了良好的条件。

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  技改后.3 窑月平均运转率已由技改前91.31% 提高到95.18% ,在四个月中实现增产熟料3 l 8t,增加产值4.78万元。

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  (5)窑的运转率提高后,不仅为窑连续运行和热工制度稳定奠定了良好基础,同时也促进了熟料质量明显提高。

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  熟料尺 。

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   折/压力学性能,已由技改前平均6.4/39.50MPa提高到7.1/43.30MPa,其抗压强度提高率为9.62% 。

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